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近日
国家重点能源项目
大港油田驴驹河储气库正式开始注气
标志着国内首座井站
一体标准数智化储气库正式试注成功
为今冬明春京津冀地区
天然气平稳供应添“底气”
同时也对优化京津冀地区能源结构
满足冬季保供用气调峰需求
具有重要的现实意义
大港油建公司参建的大港油田驴驹河储气库设计库容5.7亿立方米,工作气量3亿立方米。大港油建公司主要承建了驴驹河储气库地面设施,工程量包括集注站1座、井场1座,新建双向输气管道15.7公里、凝液管线5.7公里,以及板南储气库、大港末站和K2井场的改造工程。该项目建设历时一年半,工程建设难点多,可谓寸步难行。盘点过往,项目有六大亮点。
亮点一
项目工艺撬装设备实现工厂化预制
驴驹河储气库集注站内29座工艺撬装装置是在公司金属结构厂成撬组装,站内工艺管线和撬装设备同时施工,实现了工厂化预制,比现场施工提高功效30%。同时,在质量、安全及人员管理方面也得到了全面保障。这是公司首次自主完成工厂化预制,也是大港油田首次工厂化预制。
亮点二
首次自主完成最大壁厚
94毫米压力容器制作
大港油建公司金属结构厂除承接了项目工艺撬装设备工厂化预制,还承接了14台压力容器制作。其中,低温分离器是一具高压容器,设计压力13.5兆帕,主体壁厚达到86毫米,分离器气包开孔处筒节壁厚最大为94毫米,是公司目前生产壁厚规格最大的压力容器,焊接难度大,工艺复杂。公司开展多轮专项讨论,进行焊接试验,焊接人员全过程不停焊,每条焊缝90遍,用时30小时,最大限度提升了生产效率。
亮点三
压缩机吊装作业实现一次精准就位
压缩机是储气库的核心,是心脏。驴驹河储气库有两台压缩机,每台压缩机总重吨,分4部分组成,最重组件70吨。驴驹河储气库是在盐池里填垫起来的,地基松软,直接吊装会出现倾覆危险。项目部精准测算,调整吊装方案,吊装基础采用2米厚级配碎石填垫,挖掘机分层碾压,确保地基稳定。作业空间受限,技术人员精准测算,合理选择吊车、吊索、吊具,最终实现了3天内两台压缩机一次吊装精准就位。
亮点四
实现油区最长距离顶管一次穿越成功
项目线路工程中,顶管穿越世纪大道和中央大道,长度分别是米和米,为油区顶管穿越的最长距离。同时,套管内同穿天然气和凝液两条管道,两管并行净间距为0.5米。施工难度大,作业风险高。项目部开创性地利用同一接收坑承接穿越管线,既缩短了工期,降低了成本,也减少了对盐池污染的风险。施工机组昼夜不停歇,两处顶管穿越均一次完成,比预计工期提前7天。
亮点五
完成最窄作业带施工挑战
项目新建双向输气管道15.7公里,其中,11公里管线在油田管廊带内,4.2公里完全在盐池内,全线40余处连头,平均米一处。正常管线设计标准化作业带应为14米,但该项目平均作业带8-10米,最窄的一处仅有4米。双向输气管道要敷设在这4米宽的管廊带上。布管采用的是自备吊车,每次运四五根管,只能从路的一头进,再从另一头出,焊接也是一头进,另一头出,无法调头。项目加快进度,7天焊接,5天下沟,高效完成了盐池段施工。
亮点六
盐场全水域施工,安全环保升级管理
项目建设的场站、线路全部在盐场区域范围内,区域产权方对施工环保要求高。项目部在施工区域周围设置了围挡、围堰,防止施工中产生的废物、废料、油污等对周围环境造成污染和破坏;随时清理回收废弃物,做到工完、料尽、场地清;在施工进出道路和作业区域用洒水车和雾炮车控制扬尘,拉运土方、石灰的车辆,采用苫布覆盖,防止尘土散落;及时对泥浆进行试验配比调试,并尽量控制泥浆使用量,降低冒浆风险,避免了对盐池造成污染。
随着驴驹河储气库
试注成功参与调峰保供
今冬明春京津冀地区
保障天然气平稳供应将再添“底气”
这是管道人的一份骄傲与自豪
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文图
许慧颖刘建宝赵繁奇
编辑
聂林蕊
审读
刘立岩
原标题:《霜降来临,管道人为京津冀再添“底气”!》